Zitat von gvs
@Olli: danke, werde ich mal ausprobieren.
@Marcel: das hatte ich auch schon probiert, lief danach immer noch "wie ein Sack Muscheln".
Hallo zusammen,
mittlerweile ist mir auch eine Trix 22217 von einem frustrierten Vorbesitzer zugeschwommen. Digitalumbau mittels LoPi-4-M4. Automatische Einmessung ergab keine zufriedenstellende Werte. Siehe meinen Bericht dort:
viewtopic.php?t=53767&start=137
Die Nutzung der "adaptiven Regelungsfrequenz" des LoPi-4 gab eine kleine Verbesserung. Trotzdem fährt die Lok damit im mittleren Motordrehzahlbereich nicht rund, sobald der Regelungs-Einfluss auf 255 steht.
Auf Ollis Seite gab es dann aber den entscheidenden Hinweis: den Regelungs-Einfluss herabgesetzt auf den von ihm vorgeschlagenen Wert "120". Damit läuft der Motor wesentlich gleichmäßiger hoch und die Lok rollt beim Befehl auf Fahrstufe=0 wesentlich gleichmäßiger aus.
Z.Zt. habe ich folgende Werte im Einsatz in der Trix 22217:
Decoder: LoPi-4-M4
Anfahrspannung, DCC CV02 = 3
Maximalgeschwindigkeit, DCC CV05 = 255
Vorwärtstrimm, DCC CV66 = 128
Rückwärtstrimm, DCC CV95 = 128
Beschleunigungszeit, DCC CV03 = 48 (12 sec)
Bremszeit, DCC CV04 = 48 (12 sec)
Regelungs Parameter I low, DCC CV51 = 0
Regelungs Parameter K low, DCC CV52 = 18
Regelungsreferenz, DCC CV53 = 76, bewirkt maßstäbliche Vmax = 140km/h, wenn DCC CV05 = 255!
Regelungs Parameter K, DCC CV54 = 47
Regelungs Parameter I, DCC CV55 = 18
Regelungs Einfluß, DCC CV56 = 120 (auf Empfehlung von Olli, Link siehe oben)
DCC CV124 = 8, bedeutet "SUSI ein" und "adaptive Regelfrequenz ein"
Weiteres dazu auf: http://simpledigitallocomotive.npage.de/br-218-t22217.html
Evtl. ja auch eine Lösung für andere 3-Poler-Probleme mit großen Schwungmassen?
Nachtrag 1: nach dem Einfahren der Lok habe ich die Anfahrspannung nun auf "1" runter gesetzt.
Nachtrag 2: dank an Michael für die Werkswerte aus der Märklin 37745:
viewtopic.php?t=108005 - Bitte an die Besitzer einer Märklin-BR218, 37767, 37742 etc (Mrz. 2014)
Nachdem der Motor nun eingefahren sind, läuft die Maschine auch mit einem mLD 60942 mit der aktuellen Firmware sehr gut, mit folgenden Werten (die im Wesentlichen den Werkswerten des Decoders aus m37745 entsprechen):
Decoder: mLD 60942 (Firmware 1.9.15)
Anfahrspannung, DCC CV02 = 2
Maximalgeschwindigkeit, DCC CV05 = 255
Beschleunigungszeit, DCC CV03 = 40 (10 sec.)
Bremszeit, DCC CV04 = 32 (8 sec.)
Motortyp, DCC CV52 = 5 (DC weich)
Regelungsreferenz, DCC CV53 = 88, bewirkt maßstäbliche Vmax = 140km/h (wenn CV05 = 255)
Regelungs Parameter K, DCC CV54 = 48
Regelungs Parameter I, DCC CV55 = 128
Regelungs Einfluß, DCC CV56 = 48
Ciao
Diego